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珠海海龍飼料:精益技改,粉碎效率提高53%

  • 來源:互聯(lián)網(wǎng)
  • 日期:2013-01-06
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    據(jù)海大集團消息,201212月,珠海海龍在落實精益生產(chǎn)的活動中,內(nèi)務副總李猛帶領生產(chǎn)技術(shù)人員,對整個生產(chǎn)流程中所涉及的機械效率、耗能等相關(guān)數(shù)據(jù)進行了分析,并就如何落實降低能耗、提高效率的問題集思廣益。經(jīng)過討論,大家認為粉碎機效率有較大提升空間。為此,李總組建專項小組親自帶隊對粉碎機開展精益技改工作。

  

  項目組選擇樣機進行了現(xiàn)場勘察測試,統(tǒng)計分析粉碎機效率提升點,從四個方面予以改善。

  

  一是調(diào)整粉碎室現(xiàn)有錘片組態(tài),提高粉碎效率。把現(xiàn)在粉碎機8組單錘片(共80片),改為4組單錘片4組雙錘片形式,在原來的基礎上增加40片錘片,增加粉碎面積,提高粉碎細度。

  

  二是改造粉碎室現(xiàn)有補風結(jié)構(gòu)。把粉碎機主軸處4個進風口焊封,由入料風口進風,使進風流向穩(wěn)定,可以加快粉碎后的物料過篩速度。同時,將粉碎機喂料器下面2個進風口密封,在喂料器上方右側(cè)開進風口,杜絕主機電流過低時加大喂料頻率出現(xiàn)的噴粉想象。

  

  三是提高送風流量及負壓。把粉碎機脈沖布筒更換為透氣性好的布筒,增加透氣性。把高壓風機由風壓7000MPa風量8000m3更換為風壓和風量均在10000MPa/ m3左右的風機,增大負壓及流量,縮短粉碎后的物料過篩時間。

  

  四是改造脈沖沉降室,提高沉降效率。粉碎機沉降室空間過大,風的流向不規(guī)則,在沉降室里會產(chǎn)生渦旋形成死循環(huán)多次沉降現(xiàn)象,可以把沉降室里粉碎下料口到吸風處改小改低,以此縮短物料沉降的距離,加快沉降速度,提高沉降效率。

  

  完成上述技改后,項目小組129日對粉碎樣機進行測試,測試結(jié)果從原產(chǎn)能6.5/小時,提升到10.16/小時,粉碎效率提高了53%,每噸電耗明顯下降。

  

  如果本項技改在珠海海龍全面應用,2013年按技改后粉碎效率,主機電耗下降9.2/噸,一次粉碎物料按85%計算是16.38萬噸,二次粉碎3.6萬噸,公司制造成本將下降132萬多元。

 

 

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